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4月23日17时,陕化公司动力分厂1号锅炉经过6小时的升温升压,安全顺利并入生产系统,标志着1号锅炉系统技改、检测、消缺工作圆满收官。1号锅炉及一期脱硫吸收系统由于运行周期较长,本次检修项目较多,共计60余项,其中除尘器提升改造、低温段预热器冷段更换、锅炉DCS升级改造、炉膛火检系统恢复、锅炉智能大屏铺设投运以及有色烟羽治理项目和脱硫装置消缺等,均为此次检修的重点项目。
由于时间紧、任务重、外协单位及人员较多,在1号锅炉及一期脱硫系统停车前分厂多次召开检修落实会,落实检修项目、落实备品备件、落实清理队伍,编写检修方案、工艺处理和隔离方案,制定安全措施和环保防范措施,并提前完成所有方案的审核、审批。受疫情影响,为确保检修如期开工和检修顺利完成,分厂提前对参与检修的外协工队进行安全教育、培训,并进工艺、设备、安全现场交底,真正做到一分检修,九分准备,确保检修安全、高效、按期顺利完成。
4月5日9时许,1号锅炉按计划停炉,开始冷却降温。同步对燃料油、气进行拆除隔离,对炉前给水、主蒸汽、疏水排污等阀门全部关闭、隔离,挂“禁动”警示牌,一期脱硫系统对气氨、氨水系统、浆液系统、烟气系统和水系统进行盲板隔离,悬挂警示标志。4月7日8时,1号锅炉与一期脱硫装置完成冷却降温和工艺隔离,吹响了全面检修的冲锋号。
针对本次检修重点项目均属于受限空间作业,为保证检修作业安全,陕化公司动力分厂严格特殊作业管理,特抽调熟悉作业环境和现场工艺状况的化工一线操作人员12人,担负此次检修专职监护人员,并对所有监护人员进行专业知识培训,明确监护人员职责,要求监护人员点对点做好作业期间全程监护,严格履行监护职责,严格作业票证检查,严格落实安全防范措施,确保每一个作业点安全施工。
为了配合检修人员顺利完成检修、技改和消缺工作,分厂领导、技术人员日夜坚守检修第一线跟踪检修进度,把关检修质量,协调解决检修中出现的问题,分厂上下万众一心,发扬一不怕苦、二不怕累,日夜奋战的吃苦耐劳精神,争取1号锅炉系统早日完工开车,为公司顺利完成全年经营目标赢取宝贵时间。
停车期间,分厂利用宝贵时机,对1号锅炉及一期吸收系统所有转动设备进行了检查和消缺,再次提升检修质量,为系统开车后的安稳长满优稳定运行奠定基础。
4月21日20时,1号锅炉及一期吸收系统所有检修、技改、检测及消缺项目全部完工,全面转入质量验收阶段,为了把关检修质量,分厂领导带队,组织工艺、设备、安全技术员和职能人员,钻设备、爬烟道,一个阀门、一台设备、一趟管道、一套装置仔细检查,检查焊缝有无漏焊处,阀门安装位置是否合理,便于安全操作,检查各密封面是否严密,并对检查出的问题及时督促施工单位和检修人员进行整改,直到所有检修项目符合检修技术规范和质量验收标准。
4月22日8时,电仪设施按要求投运,运转设备单体试车、联动试车良好,各联锁试验合格,具备开车条件,一期脱硫吸收系统和锅炉开始上水试压试漏,12时一期脱硫吸收系统开车正常,23日11时1号锅炉成功点火。
至此,历时18天的1号锅炉一期吸收系统检修、技改、检测、消缺工作顺利落下帷幕,比计划提前两天完成所有检修项目,并实现一次开车成功。(詹铁军)